月灬洛
級別: 論壇先鋒
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項目概述,匯川IS620P伺服,驅動皮帶輪。再從伺服驅動器接入差分信號控制線掃相機,上位機檢測NG時,發給PLC NG信號,到貼標位皮帶輪停止(距離相機430mm)PLC控制另一臺伺服貼標。 目前停止位不準,低速運行時錯位10mm左右,可以接受;高速運行時,錯位500mm以上。 各位大佬,有可靠的解決方案嗎? |
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月灬洛
級別: 論壇先鋒
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感謝指正。 皮帶運行時,線掃相機及光源就上電,一個脈沖拍一幀,合成整張圖片后才開始檢測。 目前問題是:上位機處理圖片的時間不恒定導致的。后面優化了下,統一調整到110ms后,效果好了點。 優化方案:現在用編碼器脈沖做反饋,當前整張圖片的終值脈沖,反饋給PLC,plc再用接收到的反饋值和當前值做差值運算,再講430mm折算成脈沖值,減去差值,計算出停止位置。測試下來誤差基本在20-40mm。還是存在高速偏差大,低速偏差小的問題。 還有其他其他解決辦法嗎? |
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