機器人開機后,只要Z軸一移動,就出現(xiàn)劇烈振蕩,CNC無報警,機床不能正常工作。導(dǎo)致發(fā)那科出現(xiàn)此種報警的原因有以下幾種:1)發(fā)那科系統(tǒng)位置控制參數(shù)設(shè)定錯誤。2)伺服系統(tǒng)機械故障。3)電源電壓異常。4)電動機和測速發(fā)電機、編碼器等部件連接不良。
通過仔細觀察、檢查,發(fā)現(xiàn)該機床的Z軸在小范圍(約2.5mm以內(nèi))移動時,機器人工作正常,運動平穩(wěn)無振動:但一旦超過以上范圍,機器人就發(fā)生激烈振動。
根據(jù)這種機器人維修現(xiàn)象分析,判斷發(fā)那科系統(tǒng)的位置控制部分以及伺服驅(qū)動器本身應(yīng)無故障,導(dǎo)致機器人維修的故障原因在位置檢測器件,即脈沖編碼器上。機床為半閉環(huán)結(jié)構(gòu),通過機器人維修更換電動機進行了確認,判定故障原因是由于脈沖編碼器的不良引起的。
深入了解引起發(fā)那科機器人維修故障的根本原因,維修時作了以下分析與試驗:
1)在伺服驅(qū)動器主回路斷電的情況下,手動轉(zhuǎn)動電動機軸,檢查系統(tǒng)顯示,發(fā)現(xiàn)無論電動機正轉(zhuǎn)、反轉(zhuǎn),機器人顯示器上都能夠正確顯示實際位置值,表明位置編碼器的A、B、*A、*B信號輸出正確。
2)由于本機床Z軸絲杠螺距為5mm,只要Z軸移動2mm左右即發(fā)生振動,因此,故障原因可能與電動機轉(zhuǎn)子的實際位置有關(guān),即脈沖編碼器的轉(zhuǎn)子位置檢測信號C1、C2、C4、C8信號存在不良。
根據(jù)以上檢測分析,考慮到Z軸可以正常移動2.5mm左右,相當(dāng)于電動機實際轉(zhuǎn)動180°,因此,進一步判定機器人維修故障的部位是轉(zhuǎn)子位置檢測信號中的C8存在不良。取下脈沖編碼器后,根據(jù)編碼器的連接要求,在引腳N/T、J/K上加入DC5V后,旋轉(zhuǎn)編碼器軸,利用萬用表測量C1、C2、C4、C8,發(fā)現(xiàn)C8的狀態(tài)無變化,確認了編碼器的轉(zhuǎn)子位置檢測信號C8存在故障。進一步檢查發(fā)現(xiàn),編碼器內(nèi)部的C8輸出驅(qū)動集成電路已經(jīng)損壞;更換集成電路后,重新安裝編碼器,機床恢復(fù)正常。