麻豆一区区三三四区产品麻豆-麻豆影视国产TV在线观看-麻豆影视国产在线观看-麻豆影视在线-麻豆影视在线观看av-麻豆影院

飄落的風
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 90 個
工控威望: 947 點
下載積分: 992 分
在線時間: 66(小時)
注冊時間: 2020-03-17
最后登錄: 2021-08-30
查看飄落的風的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2020-08-10 09:07
前輩們,請教個問題:
現在手上一個小項目,用脈沖控制伺服定位,因為設備上沒有規定精度,也就不需要通過脈沖當量來計算電子齒輪比,我打算根據PLC輸出的最大頻率(10KHz)對應電機轉速(3000轉/分鐘)的關系求得電子齒輪比,實際使用中發現,PLC輸出低頻率時沒問題,頻率一高,驅動器報位置偏差過大故障,手冊上說是輸入的脈沖頻率過高了。
求前輩們指導:是驅動器一般不用高頻率控制嗎?是否我提升電子齒輪比,降低輸入脈沖頻率就行了?求前輩們解答,謝謝了
飄落的風
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 90 個
工控威望: 947 點
下載積分: 992 分
在線時間: 66(小時)
注冊時間: 2020-03-17
最后登錄: 2021-08-30
查看飄落的風的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-08-10 09:15
試過加大電子齒輪比了,還是報故障,我再來加大加減速時間試試
受不了了
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 598 個
工控威望: 727 點
下載積分: 1673 分
在線時間: 404(小時)
注冊時間: 2015-06-17
最后登錄: 2024-12-05
查看受不了了的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2020-08-10 09:45
你這頻率太低太低了,啥破PLC才這么點頻率
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(飄落的風) 真誠感謝!
    飄落的風
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 90 個
    工控威望: 947 點
    下載積分: 992 分
    在線時間: 66(小時)
    注冊時間: 2020-03-17
    最后登錄: 2021-08-30
    查看飄落的風的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2020-08-10 09:55
    為什么會報位置偏差過大故障呢?
    飄落的風
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 90 個
    工控威望: 947 點
    下載積分: 992 分
    在線時間: 66(小時)
    注冊時間: 2020-03-17
    最后登錄: 2021-08-30
    查看飄落的風的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2020-08-10 10:08


    我將位置偏差過大故障閾值從原先的345868增大到最大值107341824,此問題解決。該參數過大對系統的控制有什么影響呢?為什么要有這樣一個參數???求指導
    哇咔咔
    人生似海,命運如舟,機遇如波濤般起浮不定,在關鍵的時候,自己
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 389 個
    工控威望: 922 點
    下載積分: 27393 分
    在線時間: 377(小時)
    注冊時間: 2020-04-26
    最后登錄: 2024-11-10
    查看哇咔咔的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2020-08-10 10:18
    引用
    引用第4樓飄落的風于2020-08-10 10:08發表的  :
    [attachment=246203]
    我將位置偏差過大故障閾值從原先的345868增大到最大值107341824,此問題解決。該參數過大對系統的控制有什么影響呢?為什么要有這樣一個參數???求指導


    這就是電機的位置和編碼器位置,兩者之間的差值。
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(飄落的風) 真誠感謝!
    ymmfa
    不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
    級別: 管理員

    精華主題: 8 篇
    發帖數量: 9679 個
    工控威望: 8577 點
    下載積分: 16731 分
    在線時間: 5328(小時)
    注冊時間: 2006-08-10
    最后登錄: 2024-12-17
    查看ymmfa的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2020-08-10 10:23
    直覺是這個伺服太差了。
    樓主留言:
    謝謝楊工的解答,是我把最高頻率寫錯了,是100KHZ的FX3U
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(飄落的風) 熱心助人!
  • 特別提醒大家:
    偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
    不要在多個網站都用一樣賬號密碼
    偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水
    天空流星
    SZ-CL
    級別: 網絡英雄
    精華主題: 0
    發帖數量: 571 個
    工控威望: 6193 點
    下載積分: 20333 分
    在線時間: 560(小時)
    注冊時間: 2008-03-17
    最后登錄: 2024-12-17
    查看天空流星的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2020-08-10 10:24
    引用
    引用第4樓飄落的風于2020-08-10 10:08發表的  :
    [attachment=246203]
    我將位置偏差過大故障閾值從原先的345868增大到最大值107341824,此問題解決。該參數過大對系統的控制有什么影響呢?為什么要有這樣一個參數???求指導

    確定下報警時電機的實際轉速是多少,要是沒有超過額定轉速,那就不是PLC的問題,是驅動器的問題,需要調整電機的響應,這個偏差過大是指令和電機返回的位置數據超過設定值,你加大報警值就會影響定位時電機實際的位置偏差,實際偏差值還是要看機臺情況的,這個只是報警值,電機實際還是會慢慢的走到設定位置的
    還有你用的啥PLC 怎么才10K啊,
    一般伺服給脈沖最大值也控制在10K-20K左右,這樣比較穩定,不容易丟脈沖
    伺服編碼器是多少一圈的啊,要是這個345868是編碼器脈沖,可以算下伺服最大偏差都差多少了
    樓主留言:
    感謝分享!
    編碼器是多圈23位絕對值編碼器,分辨率8388608,PLC用的FX3U,謝謝您的解答!
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(飄落的風) 熱心助人!
    宿遷電工
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 1085 個
    工控威望: 1227 點
    下載積分: 2952 分
    在線時間: 403(小時)
    注冊時間: 2018-11-30
    最后登錄: 2024-12-16
    查看宿遷電工的 主題 / 回貼
    8樓  發表于: 2020-08-10 10:26
    減小電子齒輪比,最好老老實實計算電子齒輪比。
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(飄落的風) 真誠感謝!
  • 長三角地區,PLC編程,工業機器人編程
    吸塑機,軸承合套儀程序開發
    專業外協
     TEL:13815796487(微信同號)
    飄落的風
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 90 個
    工控威望: 947 點
    下載積分: 992 分
    在線時間: 66(小時)
    注冊時間: 2020-03-17
    最后登錄: 2021-08-30
    查看飄落的風的 主題 / 回貼
    9樓  發表于: 2020-08-10 10:55
    謝謝各位前輩的解答,提問中應該是100KHz,少打了一個0
    我現在稍微明白了一些:電子齒輪比不能過大,過大后必然導致脈沖當量變大,影響系統精度。一般伺服給脈沖最大值也控制在10K-20K左右,這樣比較穩定,不容易丟脈沖(7樓前輩的經驗)。
    加大了位置偏差過大故障閾值才能不報故障,是不是因為電機編碼器的分辨率過大導致的呢?
    gaoyingchun
    GaoYingChun
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 208 個
    工控威望: 303 點
    下載積分: 2912 分
    在線時間: 111(小時)
    注冊時間: 2016-05-06
    最后登錄: 2024-12-17
    查看gaoyingchun的 主題 / 回貼
    10樓  發表于: 2020-08-10 11:04
    在不受干擾的情況下,與精度無關,伺服肯定會走到目標位置的;
    就是電機響應問題,增益調整或減小電子齒輪比或增大加減速時間
    樓主留言:
    真誠感謝!
    前輩,為什么減少電子齒輪比呢?其他兩個方法能明白,減少了電子齒輪比的作用是什么?
    gaoyingchun
    GaoYingChun
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 208 個
    工控威望: 303 點
    下載積分: 2912 分
    在線時間: 111(小時)
    注冊時間: 2016-05-06
    最后登錄: 2024-12-17
    查看gaoyingchun的 主題 / 回貼
    11樓  發表于: 2020-08-10 11:41
    引用
    引用第7樓king125于2020-08-10 10:24發表的  :

    確定下報警時電機的實際轉速是多少,要是沒有超過額定轉速,那就不是PLC的問題,是驅動器的問題,需要調整電機的響應,這個偏差過大是指令和電機返回的位置數據超過設定值,你加大報警值就會影響定位時電機實際的位置偏差,實際偏差值還是要看機臺情況的,這個只是報警值,電機實際還是會慢慢的走到設定位置的
    還有你用的啥PLC 怎么才10K啊,
    一般伺服給脈沖最大值也控制在10K-20K左右,這樣比較穩定,不容易丟脈沖
    伺服編碼器是多少一圈的啊,要是這個345868是編碼器脈沖,可以算下伺服最大偏差都差多少了

    ‘一般伺服給脈沖最大值也控制在10K-20K左右,這樣比較穩定,不容易丟脈沖’這是經驗值嗎?伺服的接收能力遠高于這個值,指令是差動信號時4M,集電極信號時200K
    [ 此帖被gaoyingchun在2020-08-10 12:04重新編輯 ]

    主站蜘蛛池模板: 婷婷丁香视频| 精产国品一二三产区999999| 亚洲爆乳成av人在| 国产福利不卡在俺也去亚洲| 99久久产在线| 中文字幕手机在线观看| 国产一区二区免费看| 国亚洲一厂区二厂区三厂区| 四虎影视国产884a精品亚洲| 免费毛片内射视频| 黄色在线网站| 免费看日b视频| 女性自慰网站免费看ww| 久久精品国产亚洲av四叶草| 亚洲国产精品国语在线| 国产成人a级毛片| 女人18的水真多毛片视频| 黄色网页在线播放| 日本jizzjizz| 蜜桃精品成人影片| 午夜亚洲av永久无码精品| 天天综合久久一区二区| 成人国产精品| 中国少妇内射XXXHD免费| 国产精品主播在线高清不卡| 狼狼鲁色在线视频播放| 久久久精品区二区三区 | 中文字幕亚洲无码在线| 国产免费内射又粗又爽密桃视频 | 国产成人一区二区精品非洲| 按摩做爰A片在线播放| 好想被狂躁A片免费无码| 糖心VLOG精品一区二区| 玖玖爱视频在线| 久久久国产成人精品| 人妻小说欧美中文字幕亚洲乱码熟女| 国产精品成人无码久久久| 亚洲精品成人在线| 久久久久亚洲av成人网人人| 亚洲免费观看在线美女视频| 欧洲内射XXX高清|