引用
引用樓主youzida-121于2011-12-28 19:29發表的 如何用一個變頻器,15個電位器,控制15種速度 :
這是一個人造板行業的裝板機前面甩板皮帶的變頻器控制,帶有正反轉,高低速控制。裝板機有15層,因此要求甩板皮帶提供15種速度。變頻器是施耐德的ATV31H,三相3KW,PLC是西門子的S7-300,觸摸屏是西門子TP270的6寸屏,現在要求變頻器輸出15種速度分別可調(只調高速,低速用變頻器的下限頻率控制),要求變頻器的速度給定必須用15個外置電位器,以方便生產線操作工人調整。
工作過程:當板坯進入甩板皮帶時先以低速運轉,到達指定位置后,再高速(約90HZ)甩進裝板機的某一層(15層是循環工作的),每個電位器控制變頻器的高速工作時間都在3秒以內(包括加速時間在內),然后等待下一張板坯的高速啟動信號(15層的每一層都是這個信號,即15種速度共用一個啟動信號)轉到另一種速度,當遇到爛板坯時,反轉送出回收。每種速度變換的間隔時間在20秒以內。最笨的方法是用PLC 的15個輸出點來控制,但這樣成本明顯高。用觸摸屏來解決就不考慮了(屏上有二層密碼,本人水平有限,解不開也連不上屏),有沒有更經濟的解決方案呢?請大蝦們賜教。
圖片中有紅色7字形臂的是壓板機,前面比較矮的哪一個架子下面的皮帶(1.6m×4m)是甩板皮帶,壓板機與甩板皮帶之間的是裝板機。
大蝦們給點意見:今天領導又給我提出一個難題,在不增加PLC輸出模塊的前提下,搞定這個甩板皮帶。
經過是這樣的:在沒其它辦法解決的情況下,我打算增加一塊西門子的 VIPA 322-1BL00的32點(留點余量)數字量輸出模塊,約2000多元(用其它品牌PLC 15個輸出點也要1000多)。但這2000多元他不同意,說錢多了,他從以前的廠打聽到是不用PLC控制的,直接用中繼控制。真汗死,直接用中繼控制,至少得用4個接近開關吧!這里的接近開關260一個,也一千多了。用4個接近開關到底行不行,我也沒有去實際繪圖分析過,他以前工作的廠家這條皮帶是怎么達到控制要求的,到底是用了多少個接近開關或是行程開關,我也無從知曉。大蝦們,給點意見看看,小弟在此先謝了!!!
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